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工作總結

啤酒廠工作總結

時間:2023-11-03 15:26:30 工作總結 我要投稿
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啤酒廠工作總結

  總結是把一定階段內(nèi)的有關情況分析研究,做出有指導性結論的書面材料,它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律,從而掌握并運用這些規(guī)律,因此我們要做好歸納,寫好總結。那么如何把總結寫出新花樣呢?以下是小編為大家整理的啤酒廠工作總結,僅供參考,歡迎大家閱讀。

啤酒廠工作總結

啤酒廠工作總結1

  20xx年已悄然進入尾聲,回想起今年的經(jīng)歷,從學校過渡到社會,由學生到工作角色的轉(zhuǎn)變,從中讓我學到了許多實際生產(chǎn)的知識,收獲很多。

  今年3月份,在公司的人事招聘中,我很榮幸成為公司里的一員。并于20xx年4月22日——20xx年9月27日這段時間,在公司人事部的安排下,在金威啤酒(汕頭)有限公司釀造車間實習。實習期間,對啤酒釀造的整個生產(chǎn)流程有了一個大致的了解后,我的定崗崗位是原料和糖化工序。

  從原料進倉、出倉、粉碎,到糊化、糖化、過濾、煮沸、回旋沉淀等工序,通過車間師傅的耐心教導下,我逐漸對各個工序的操作、注意點、設備的保養(yǎng)、現(xiàn)場情況等慢慢熟悉起來,逐步積累了一些生產(chǎn)經(jīng)驗——原料是否合格,進倉號的選擇;原料出倉是否順暢,立倉錐底手動閥的開度是否合適,除雜除塵設備運轉(zhuǎn)是否正常; 粉碎時調(diào)漿水流速有無異常,粉碎完畢頂水量是否充足,粉碎設備運轉(zhuǎn)過程有無異響;糊化時大米糊鍋是否嚴重,是否正常升溫;糖化碘檢是否符合要求;過濾能否流暢;煮沸有無涌泡,鍋內(nèi)壓力是否在控制范圍之內(nèi),煮沸總了濃度是否合格;回旋沉淀過程麥汁中熱凝固物的分離效果如何等等。

  從20xx年9月27日至今,我在金威啤酒(東莞)有限公司釀造車間的原料、糖化這兩個工序工作。從剛開始對車間現(xiàn)場設備布置、管道走向、閥門安裝位置的了解,到后來電腦操作界面的熟悉,各個控制點的學習等。從10月31日車間的第一次投料至今,共參與生產(chǎn)了65批麥汁。在生產(chǎn)的'過程中,在關注各工序各控制點的參數(shù),運轉(zhuǎn)狀態(tài)的同時,我感受較深的是,對相對重要、主觀因素較強的步驟作必要的心理確認或溝通確認。

 。1)糊化、糖化輔料配備、添加確認;

 。2)酒花配備、添加進酒花罐以及煮沸過程中及時添加確認;

  (3)氯化鋅配備、添加確認;

 。4)糖化碘檢確認;

 。5)過濾槽排糟板的掛鉤、脫鉤,排糟確認;

 。6)麥汁管路CIP確認;

 。7)麥汁殺菌、麥汁充氧、麥汁冷卻溫度確認;

 。8)麥汁批號與1號、2號麥糟罐進罐閥門選擇確認;

  (9)冰水數(shù)量是否達到要求確認。

  另外,個人認為車間目前存在的比較突出的問題主要有:

  (1)糖化一樓急需安裝一部內(nèi)線電話,方便現(xiàn)場人員與控制室之間的聯(lián)系,確認必要的生產(chǎn)步驟,如輔料、酒花等是否已經(jīng)添加;同時,也使現(xiàn)場人員能將現(xiàn)場的一些異常情況及時反饋到控制室,保證正常的生產(chǎn)。

  (2)熱凝固物罐CIP回流管需改造(回流管太細,導致CIP回流時間超長)。

 。3)洗糟水溫度調(diào)節(jié)能力差,一旦熱水的溫度超過82攝氏度,則洗糟水溫度達不到工藝要求。

 。4)麥汁冷卻溫度不穩(wěn)定,忽高忽低,導致冰水泵的開度也忽大忽小,這樣,既不符合工藝要求,對冰水泵的使用壽命也有直接的影響。

  (5)粉碎間麥糠收集箱中有一個需改造(麥糠量大,有時幾乎是箱體的兩倍,導致只能保持箱門處于打開狀態(tài),以防止麥糠無法排出,使刮灰機燒壞。不過,這樣處理的結果,卻又使粉碎間設備、地面、空間的衛(wèi)生無法保持。)。

 。6)重要的閥門,如洗糟水進口閥、沉淀槽進料閥時不時出現(xiàn)開不到位或關不到位,直接影響生產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn)。

 。7)泵也時不時發(fā)生跳閘現(xiàn)象。如麥汁預熱泵、儲能罐2號泵、冰水泵、熱水2號泵等;另外,糖化鍋轉(zhuǎn)入過濾槽槽物料泵、煮沸鍋轉(zhuǎn)入沉淀槽物料泵,啟用時異響大;物料泵采用自冷式的化工泵對熱麥汁也不合適。

  (8)煮沸鍋、沉淀槽CIP程序需修正、完善(原因——清洗時壓力達不到,清洗效果不好);物料管道沒有相應的CIP程序。沉淀槽程序中走麥汁程序部分需完善(熱水,冰水,冷麥汁到發(fā)酵,冰水,熱水),目前少了最后一步——熱水。

  回顧20xx年所經(jīng)歷的事,面對自己存在的許多不足,很多的事情還沒有把它做細,如程序運行時各個參數(shù)的變化規(guī)律等,在即將到來的20xx年,我將立足本職崗位,吸取教訓,明確目標,把自己存在的不足、盲點找出來,把細節(jié)盡量做細,把工作做好。

啤酒廠工作總結2

  XX年已悄然進入尾聲,回想起今年的經(jīng)歷,從學校過渡到社會,由學生到工作角色的轉(zhuǎn)變,從中讓我學到了許多實際生產(chǎn)的知識,收獲很多。

  今年3月份,在公司的人事招聘中,我很榮幸成為公司里的一員。并于XX年4月22日——XX年9月27日這段時間,在公司人事部的安排下,在金威啤酒(汕頭)有限公司釀造車間實習。實習期間,對啤酒釀造的整個生產(chǎn)流程有了一個大致的了解后,我的`定崗崗位是原料和糖化工序。從原料進倉、出倉、粉碎,到糊化、糖化、過濾、煮沸、回旋沉淀等工序,通過車間師傅的耐心教導下,我逐漸對各個工序的操作、注意點、設備的保養(yǎng)、現(xiàn)場情況等慢慢熟悉起來,逐步積累了一些生產(chǎn)經(jīng)驗——原料是否合格,進倉號的選擇;原料出倉是否順暢,立倉錐底手動閥的開度是否合適,除雜除塵設備運轉(zhuǎn)是否正常;粉碎時調(diào)漿水流速有無異常,粉碎完畢頂水量是否充足,粉碎設備運轉(zhuǎn)過程有無異響;糊化時大米糊鍋是否嚴重,是否正常升溫;糖化碘檢是否符合要求;過濾能否流暢;煮沸有無涌泡,鍋內(nèi)壓力是否在控制范圍之內(nèi),煮沸總了濃度是否合格;回旋沉淀過程麥汁中熱凝固物的分離效果如何等等。

  從XX年9月27日至今,我在金威啤酒(東莞)有限公司釀造車間的原料、糖化這兩個工序工作。從剛開始對車間現(xiàn)場設備布置、管道走向、閥門安裝位置的了解,到后來電腦操作界面的熟悉,各個控制點的學習等。從10月31日車間的第一次投料至今,共參與生產(chǎn)了65批麥汁。在生產(chǎn)的過程中,在關注各工序各控制點的參數(shù),運轉(zhuǎn)狀態(tài)的同時,我感受較深的是,對相對重要、主觀因素較強的步驟作必要的心理確認或溝通確認。

  (1)糊化、糖化輔料配備、添加確認;

  (2)酒花配備、添加進酒花罐以及煮沸過程中及時添加確認;

 。3)氯化鋅配備、添加確認;

  (4)糖化碘檢確認;

 。5)過濾槽排糟板的掛鉤、脫鉤,排糟確認;

 。6)麥汁管路CIP確認;

 。7)麥汁殺菌、麥汁充氧、麥汁冷卻溫度確認;

 。8)麥汁批號與1號、2號麥糟罐進罐閥門選擇確認;(9)冰水數(shù)量是否達到要求確認。

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